方大特钢一小改小革年创效超千万元

日前,方大特钢转炉氧枪孔蒸汽封改造获得成功,不仅降低了现场的噪声,改善了现场工作环境,减轻了工人的劳动维护强度,而且从改造前后的蒸汽消耗比较,每月自用蒸汽量从改造前的2018年12月份13340吨下降到今年年2月份的7020吨,每月下降6320吨,3个月共下降18960吨,按照每吨蒸汽125元计算,节约费用237万元/季,年节约费用超过千万元。 方大特钢现有三座80吨转炉,氧枪孔原设计采用氮封密封,因刚投产时蒸汽富余,遂将密封介质改成了蒸汽。2014年对密封装置进行了改造,新密封装置由氧枪孔上的密封底座和氧枪上的密封锥组成,蒸汽经过密封底座进入密封锥后再经小孔喷射至氧枪上实现密封。

随着时间的推移,发现新密封装置也存在不少缺点:一是蒸汽消耗大;二是密封锥和密封座间隙大密封效果差;三是蒸汽往上弥散多,摄像头看不清氧枪孔,影响操作安全。经过技术人员现场跟踪观察和分析,发现症结所在:密封锥小孔容易堵塞,须加大蒸汽才能保证密封效果;密封底座与密封锥配合面稍有间隙蒸汽直接泄漏导致蒸汽消耗大,密封效果差,影响操作工对氧枪孔的观察。此外,兑铁和加废钢状态,密封装置起不到密封作用,烟尘外溢至厂房内,影响作业环境。

经仔细研究,该厂技术人员将密封底座与密封锥连接的大孔取消,直接在密封面下方的竖直段开一圈直径3mm的孔,喷出的蒸汽为30度朝下方向。高速喷射出来的蒸汽流会带动周边的空气进入氧枪孔形成密封。该方案改动最小,只需要更换密封底座即可,而且费用只要20万元。改进后的密封装置,在兑铁和加废钢状态下,只要蒸汽打开实现密封,就能防止烟尘溢出;密封座与密封锥间隙大时也同样不会影响密封效果。同时无蒸汽冒出氧枪孔外,解决了蒸汽对操作的影响,最重要的是喷射孔直接钻在密封底座上减少了蒸汽的泄漏和浪费。