陕钢龙钢120吨转炉实施单硅配加石灰模式

今年初以来,面对铁水磷含量较高、转炉废钢加入量大、渣料加入量不稳定的问题,陕钢龙钢公司炼钢厂组织转炉关键技术人员外出对标学习,积极对标周边钢铁企业。

对标学习后,该单位技术人员结合龙钢公司外围原料条件及生产实际情况,通过理论核算,结合炉渣碱度及过程操作化渣、钢水成品磷控制情况,在确保炉况不受影响、操作稳定的前提下,优化转炉石灰加入量的核算方式,将其调整为铁水单硅配加定量石灰的快速核算模式,制订单炉石灰量配加下限标准,取消了单炉配加石灰余量的核算模式。同时,优化渣料结构,降低钙镁石灰石用量,提高自制污泥球使用量。

同时,该单位在转炉上料系统石灰仓加振筛除灰沫,将灰沫收集到灰罐,利用安装的气压泵,将转炉高钙灰沫用中压氮气送入除尘灰仓,集中收集后利用罐车运至烧结,配加至烧结工序进行有效利用。因转炉使用石灰质量不同,该单位积极改进原有的两种石灰混合入仓的模式,要求上料区域对供炼钢活性石灰按厂家分仓堆放,高位料仓按对应厂家分开入仓。该单位要求原料区域负责人每班接班2小时内对现场各家石灰进行消化实验,将石灰生烧、杂石比例信息及时反馈至转炉炉前,转炉炼钢职工根据各家石灰的生烧比例、杂石含量、炉型情况确定各家石灰的加入比例,进一步降低石灰消耗及渣料消耗。

自7月份初开始实施后,该厂120吨转炉石灰加入量降幅明显,7月份吨钢石灰加入量降低约3kg,钢铁料消耗较6月份降低2kg/t,月可降低生产成本约400万元。

关键词: 陕钢龙钢 转炉 降耗