本钢板材冷轧厂依托技术创新挖掘降本新动能

本钢板材冷轧厂三号酸轧机组生产乙班班长才志仁在生产操作间隙,每隔一小时就要在电脑“酸轧机组调度图表”上记录下当时生产产品的卷重、卷数和理论小时产量等成本指标情况。“如果生产有波动,通过与图表中设定的参数进行比对分析,就能一目了然看出问题所在,找出影响成本的关键因素,从而制订行之有效的改进措施。这样,影响成本的因素清晰了,改进措施具体了,我们操作起来心里也更有数了。”才志仁告诉记者,这是他们厂通过技术改进降成本的具体举措之一。

降低成本是企业生存的根本,谁的成本低,谁就在市场竞争中占有优势。作为本钢集团重要产品生产厂的板材冷轧厂,改变以简单的节约开支、节省费用为主要手段的传统成本管理理念,积极倡导以“对标挖潜”优化生产工艺,实施技术创新攻关、技术改进为导向的精细化成本管理新思路和方法。他们结合企业实际,经过对成本的细化、分析和计算,确定了产品盈利能力对标、润滑油消耗及成本攻关和提高产能攻关、降低带断等8大项、31个子项的重点降成本攻关项目,并由分管厂长及专业技术人员组织开展攻关。同时,制订攻关目标、节点和考核指标,对攻关工作实行全过程监控,确保实现攻关目标,达到预期效果。

该厂相关负责人告诉记者:“降成本不能只停留在‘捡芝麻’的层面,更多的是要发动全员的力量,通过技术改进、技术创新,为降成本注入新动力,在更大程度上更深层次实现降本增效。”

找准降本要点,降本有的放矢。在冷轧生产过程中,发生断带事故会直接导致生产线停机,作业率下降,事故部位的产品成为废品、事故辊增加、设备损坏等。因此,减少断带事故的发生是该厂降成本工作的重要攻关目标。为了减少二号酸轧机组断带次数,该厂成立了攻关小组,针对影响工艺稳定的重点环节和关键点,确立了焊缝断带攻关技术攻关项目,经过大量现场技术研究后,通过对激光焊机重要部件精度进行调整,及利用年修期间对焊机轨道进行更换等措施,降低了断带率,提高了生产效率。据统计,攻关后,该机组发生断带次数明显减少,并且焊缝没有出现断带。

今年初,针对各工序部分技术同类的特点,该厂先后开展了拖拽电缆、辊涂机技术参数、TMEIC焊机日常维护管理等技术攻关,在进行“日统计、周分析”后,通过对关键指标偏差及时整改,取得了显著成果。1月份,二号酸轧机组设备运行故障时间、故障率实现历史最好水平;三号酸轧机组突破历史纪录,月产达19.91万吨,达到并超过设计产能;四号镀锌机组实现连续运行45天19小时无故障,创历史纪录,实现元月生产开门红,为本钢集团实现高起点开局奠定了坚实基础。

关键词: 本钢 技术创新 新动能