世界最新:高温风机出口降阻改造措施

关键词:生料制备综合电耗高,热损耗大,入磨温度低。

论文摘要:


(相关资料图)

本公司4500t/d熟料生产线生料制备使用立磨。高温风机出口到磨机入口管道距离长,阻力高,热损耗高,造成生料制备磨机入口温度低。由于管道阻力高,尾排风机的运行赫兹高,从而使整个生料制备系统的综合电耗偏高。

一、实施背景

本公司现有4500t/d熟料生产线一条,配备一台TRM38.4型立式生料磨。磨机正常运行时,高温风机排出的气体经管道进入增湿塔顶部,再由增湿塔底部管道进入立磨,对物料进行烘干。由于设计缺陷,系统通风阻力大,为了保证系统负压操作,只有增加尾排风机拉风量,造成风机电耗高;高温风机出口气体温度240℃左右,经过72米长的管道才能输送到立磨,造成入磨风温降低30℃左右,热损耗大,影响出磨物料的烘干,造成磨机台时降低,生料制备系统综合电耗高。磨机正常运行过程中,由于输送距离长,弯道多,阻力大。为保证高温风机出口的负压,尾排风机拉风赫兹高,因此,经研究决定实施高温风机出口的降阻改造,以降低生料制备系统的综合电耗。

二、改造原因及实施方案

2.1高温风机出口降阻改造的主要原因是:公司精细管理的要求和创新的态度思考问题,推动科技创新,降本增效,引进新科技,新技术、新工艺等,从而解决问题提高效率。因此,孰料制造部响应公司号召,着手解决高温风机出口运行阻力高的问题展开技术攻关。

存在的技术问题:

(1)高温风机出口管道本身设计缺陷,运行阻力高

(2)尾排风机拉风大,生料制备系统电耗偏高。

(3)磨机入口温度偏低,原料磨提高产量受到限制。

2.2在对生产运行参数进行观察和做对比后,部门成立了技术攻关小组。通过实地勘察,收集相关资料,结合生产工艺要求,设计最佳解决方案。根据设备实际情况,经过论证,决定实施高温风机出口降阻改造,具体实施方案如下:

1、大修期间,在高温风机出口至增湿塔锥部,水平连接一根长7米,直径3.5米的管道,通风管道由之前的72米,缩短至7米,缩短了10倍多,大大降低了通风阻力和风温热损耗;

2、在管道内安装电动百叶阀,停磨时关闭,热风经增湿塔顶部降温后再进入窑尾大袋收尘器,并在百叶阀两侧加装下料溜管,防止管道内积灰,影响阀门正常开关;

改造后如图:

2.3经济效益:

各栏目的计算依据:

改造后,尾排风机由36HZ降至34HZ;入磨风温由210℃提高至230℃,磨机台时提高10吨,生料工序电耗减少0.6KWh/t;按每年熟料90万吨,生料产量135万吨,每度电0.6元计算:1350000*0.6*0.6=486000元。

三、创新点

通过对高温风机出口管道进行降阻改造,极大的降低了尾排风机的运行负荷,减少了风温损失,提高了磨机台时产量,降低了电耗,节约了生产成本。经过运行参数对比和论证,本次技改有以下创新点:

1、极大的降低了系统阻力,在窑尾大袋收尘入口负压不变的情况下,使尾排风机由给定36HZ降至34HZ,吨生料电耗降低了0.1KWh,每天可节约405元;

2、降低了热损耗,使入磨风温由210℃提高至235℃,磨机台时提高10吨,吨生料电耗下降了0.5KWh,每天可节约2025元;

降阻改造既降低了生料综合电耗,又提高了磨机台时产量,并为公司创造了效益,实现了小成本创造大效益。

四、实际应用效果

通过实施技术改造方案,生产运行平稳,可以实现原来风道和改造风道的自由的切换,尾排风机由36HZ降至34HZ,入磨风温由210℃提高至235℃,磨机台时提高了10吨,综合电耗降低了0.6KWh,每年可节约成本486000元,实现了经济效益和社会效益双赢。经过不断优化和改进,我公司生料制备法人能耗指标始终保持在同类型生产线的前列,行业内多家企业前来参观学习和交流,促进了同行企业的共同发展进步。

关键词: 高温风机